Setup: DJI F550 ARF Naza + GPS latest firmware Graupner MX-16 Hott 5000mah 3s lipo Na het vervangen van de standaard DJI props (10") door 10" graupner e-props heeft mijn hexa geen altitude hold meer. Ik moet telkens 60 tot 70% gas geven om hem op hoogte te houden. Verschillende vertical gain instellingen veranderden niets aan de situatie. Je zou denken dat hij te weinig lift geeft, maar als ik hem op 80-90% zet, vliegt hij als een speer de lucht in. Op internet zag ik iemand met een soortgelijk probleem, nadat hij zijn esc's opnieuw had gekalibreerd was het probleem verholpen. Nu heb ik DJI esc's, dus die kunnen niet gekalibreerd worden. Wie heeft een oplossing?
En dan zit je waarschijnlijk ook nog eens met slowfly props die je vervangt voor normaal profiel props waardoor de lift ook achteruit gaat.
Hoe kan ik meten of berekenen of de graupners dezelfde spoed hebben?? Misschien wel, maar er zijn genoeg anderen die een zwaardere setup hebben dan mij en zonder problemen vliegen met de graupners.
Ik ben nog geen kenner, maar ik heb wel diverse propellors getest op mijn quad met naza m lite. Bij alle props, is half gas(middenstand met veer) hover. Ongeacht welke props. Vindt het dan ook erg vreemd omdat normaal gesproken de naza er voor zorgt dat er extra gas bij gegeven wordt als hij daalt. Heb je niet per ongeluk ergens een instelling veranderd in je naza setup of in je zender?
Zender even resetten en een leeg model geheugen pakken. ALLES nalopen of de props goed gemonteerd zitten, dus niet onderste boven, en of verkeerd. etc etc etc etc.. Is ALLES wel goed dan is het gewoon te zwaar voor de Naza.
Bedankt Emil, ik zal alles nalopen en mijn zender resetten. Is er een mogelijkheid om de DJI ESC's te kalibreren?
Vlieg ook met F550 op 3s met 10x5 Graupner e-props. Met laatste DJI firmware (3.16) had ik zelfde probleem: moest gas bijgeven om in de lucht te blijven, zelfs met vertical gain op 250. Heb van alles geprobeerd (ook nog contact gehad met Emil hierover) en uiteindelijk maar weer terug gegaan naar firmware 1.8: probleem verholpen.
Je kan ook proberen om de motor idle speed in the software op de pc 1 stap om hoog zetten... Ik had onderlaatst met andere motoren en 3 blads props (was voor de fun!) dat hij bleef stijgen en kon hem alleen in manual mode naar de grond krijgen.... Dus bij mij moest die op low en toen bleef hij wel hangen op 50% Gr.
Yep soms is dat DE oplossing.. Helaas... Ik heb het niet zo op al die nieuwe firmware.. Veel bevat toch nog problemen of eigenaardigheden.. Probeer eens firmware 4.0 schijnt net uit te zijn, hihihihi
Ik zie het haha, BC-deGraaf en kingkaj bedankt voor jullie input. Ik ga eerst upgraden, mocht dat niet werken, idle speed omhoog, als dat niet mag baten downgraden en als dat niet werkt zender resetten. Tot snel!
Ik had afgelopen weekend helaas geen tijd om alles te testen. Heb alleen firmware geüpdatet. Dit weekend horen jullie meer!
Inmiddels met firmware 4.0 getest. Eerste minuut perfecte hold op verschillende hoogtes. Na deze minuut geen hold meer onder de 10 meter. Boven de 10 meter wel een goede hold. Morgen idle speed omhoog en weer testen.
In ieder geval al een klein stapje in de goede richting... Heb je ook een manual stand op je zender geprogrammeerd... Voor het geval dat hij blijft stijgen... Dan kun je hem in manual naar beneden halen... Gr
Ja, hij heeft een manual stand. Daarnet getest met motor idle speed op optie tussen recommended en high in en op high. In beide gevallen geen altitude hold. Ik heb inmiddels gezien dat hij bij stick input op 50% (zelfcentrerende sticks) eerst een meter of 5 naar beneden valt en dan pas een hold heeft (zowel in gps als atti modus). Volgend weekend dus firmware downgraden..